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集气站脱水撬三甘醇损失原因分析及实施对策

发布时间:2022-03-31 08:12:45 | 浏览次数:

摘 要:在天然气生产中,需要将从气井中采出的天然气通过集气站进行气、液、机杂分离和脱水环节,之后才能将其输送到天然气净化厂进行后续净化处理。在如上生产过程中,对于天然气的水分脱除环节,集气站脱水撬是十分关键的设备,而脱水撬三甘醇损失是多数气田都会遇见的问题,该问题对天然气的采集工作产生了严重的效率影响。本文以靖边气田B1站出现的脱水撬三甘醇损失严重情况为例,通过一系列方法找到三甘醇缺失原因,并提出针对性的化学清洗对策。

关键词:脱水撬;三甘醇缺失;化学清洗

靖边气田采气一厂B1站中现使用脱水撬,于97年开始服役,在2002年将其调整至B11气站进行服役,2009年再次调整至B1站服役至今,自2009年至今,该脱水撬三甘醇损耗量大的情况一直存在,具统计,2009年7月至2010年5月,该脱水撬三甘醇溶液损失达到8160L。

1 三甘醇溶液损失原因分析及判断措施

1.1 原因分析

①捕雾丝网严重破損情况;考虑脱水撬运行年限较长,同时外输管线的压力表拷克处会排除少量三甘醇,对捕雾丝网会造成腐蚀现象,因此判断有较大可能是脱水撬塔顶的捕雾丝网严重破损;②富液循环线路严重堵塞问题;进行补加的三甘醇进入吸收塔内,富液出口处未见富液回流,且缓冲罐液位较低,判断可能是富液循环线路发生严重的堵塞现象;③吸收塔塔盘出现严重堵塞问题;因吸收塔只有两个清洗口,分别置于塔顶和塔底,所以在检修阶段无法将每层塔盘进行清洗作业,故有可能是其产生的污垢将塔盘堵塞,致使三甘醇贫液与天然气沿同一路线流通,导致天然气携液量增大。

1.2 判断措施

为确定问题所在处,采取红外线测温;高压水清洗;进气试运行等判断措施。

①红外线测温;通过利用红外线测温仪,在脱水撬停运后对吸收塔和富液精馏柱进行检测以判断堵塞情况。经过对B1站的测试,结果表明塔顶热成出现异常,可能存在堵塞情况。另外,在高温天气下,红外线测温仪可能会出现判断失误;②高压水冲洗;对易拆卸的精馏柱、吸收塔、贫富液循环管线进行高压水冲洗,通过排除的水渍判断污垢情况,在对B1进行高压水清洗后,发现污垢较多,水清洗作业后进行为期2天的水联运,最后排出清水,污垢处理完毕;③进气试运行;脱水撬进三甘醇空载,未发现溶液损失;处理气量35x104m3/d运行2小时缓冲罐液位降至25%;降低处理量到1x104m3/d气量运行一小时后,三甘醇循环泵空转,损耗量依然较大。由此可见,出现脱水撬三甘醇损失严重的情况,最主要产生原因就是污垢或腐蚀产物将塔盘严重堵塞。

2 解决对策及实施分析效果

实践、调研结果均表明,化学清洗法具有操作耗时小、效率高、可不停车作业等特点,该方法目前广泛应用于国内的化工、电力、冶金等工业企业中,另外,从清洗效果、腐蚀性、经济型来考虑,可采用氨基磺酸作为清洗用酸对脱水撬进行化学清洗。

2.1 清洗方法、操作步骤

化学清洗法的具体步骤为:捡漏(水冲洗);除油(碱液冲洗吸收塔);排放(碱液中和);除渣(水冲洗);除垢(酸洗吸收塔);排放(酸液中和),最后一步为水冲洗:①吸收塔碱洗;利用NaOH碱液,在吸收塔清水冲洗后对脱水撬进行循环碱洗作业进行除油,除油阶段采取一边撒油一边循环二者同步,直至槽内液体表面无絮凝油状物体为止;②吸收塔酸洗;酸洗环节过程为“循环酸洗;浸泡;循环酸洗;循环加酸;浸泡酸洗;循环酸洗”,并对酸洗过程中的数据进行统计;③水清洗吸收塔;水冲洗是为了将吸收塔残留的酸液进行清洗,避免酸液对内部构件产生腐蚀作用,主要运用塔顶气出口管线出水、富液出口进水的方式进行清洗;④酸洗过程腐蚀性分析;对酸洗作业后、作业中、作业前吸收塔壁厚检测,该分析主要是检测吸收塔是否受到酸液腐蚀,检测结果表明塔内附件和塔体未产生严重酸液腐蚀现象。

2.2 酸洗效果分析

根据以上方法、流程对B1气站的吸收塔进行酸洗,随后对酸洗效果进行分析,主要是从塔顶捕雾丝网堵塞情况、中和过程中酸液外观情况等几个方面来进行酸洗后的效果分析:①捕雾丝网酸洗前后;进行酸洗前,B1塔顶捕雾丝网呈黄色、严重堵塞;经过酸洗后,捕雾丝网呈黑色,网内堵塞物已大部分被清楚、丝网缝隙清晰可见;②中和过程中酸液液体外观;酸洗中,排除酸液呈乌黑状、槽内液体中和后为黏糊、乌黑状,这是盐类物质或污垢在中和后析出所至。结合酸洗过程中H2S、CO等有害气体浓度检测情况可表明,酸洗效果比较好;③除垢量(除盐);脱水撬清除的垢污中包含物质为Ca2+;Mg2+;Na+;C1-;S2-;Fe2+;Fe3+;,这说明污垢和盐类物质由以上这些物质组成,由此可以分析出,天然气携CaC12、MgC12和NaC1进入脱水撬后,与塔内的油、铁等腐蚀物融合在一起,沉积于三甘醇流动不顺畅处,经过长时间形成堵塞物是塔盘堵塞的主要原因。

3 结语

通过问题的分析可以得出,三甘醇损失的根本原因是脱水撬塔盘堵塞实践,最佳解决对策就是利用化学清洗法对脱水撬进行清洗,而也证明,脱水撬经过清洗后,三甘醇未出现损失状况,说明化学清洗法的效果十分明显。

参考文献:

[1]薛鸿博,邢礼增,幸林演,等.集气站三甘醇脱水装置流程简介和常见故障分析[J].工程技术(全文版),2016(4):00284-00284.

[2]田晓龙,郑强,李二洋,等.脱水撬吸收塔故障分析及解决措施[J].化工管理,2017(15).

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