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风机节能改造分析与应用

发布时间:2022-05-08 14:35:03 | 浏览次数:

山东某能源公司热电厂现有三炉(3x75t/h)三机(1x12+2x15Mw)生产规模,1997年投产运行,中煤南京设计院设计,主要燃料为低热值的煤泥。在设计之初,锅炉风机直接采用风门挡板进行风量调节,风机全速直接起动。随着系统长期运行和节能减排的需要,其中2#、3#锅炉引送风机和1#锅炉送风机系统先后进行了加装液力耦合器装置的改造。1#锅炉引风机因近期实施的锅炉烟气脱硫工程,需对该风机同时进行增压改造,电动机功率由315kw增大至0400kw。

在此情况下,对该风机的节能改造则需主要解决以下两个问题:(1)400kw大功率高压电动机直接起动,瞬间起动电流较大,对系统电气设备会造成冲击,存在安全隐患且对设备长期安全稳定运行不利;(2)原风门调节系统的密闭性差,漏风现象造成了调节线性较差,影响锅炉运行操作且低负荷时风机能耗较大。

一、方案分析

方案1:采用高压变频器装置,设备一次性投资70万。

高压变频器调速有良好的技术优点:调速范围宽,可以从零到工频转速的范围内进行平滑调节。在大电机上能够实现小电流的软启动,启动时间和启动的方式也可以根椐现场工况进行调整。电机在低转速下,发热量低而且输入电压低也使电机得绝缘老化速度降低,可延长设备寿命。

本方案所采取的高压变频调速系统具有的特点:(1)高一高电压源型变频调速系统,直接6kV输入、输出,无需输出变压器,接线简便;(2)输入功率因数高,电流谐波少,无须功率因素补偿、谐波抑制装置;输出阶梯正玄PwM波形,无须输出滤波装置,可接普通电机,对电缆、电机绝缘无损害,电机谐波少,减少轴承,叶片的机械振动;(3)标准操作面板配置中文操作界面;(4)功率电路模块化设计,维护简单;(5)高压主回路与控制器之间为光纤连接、安全可靠;(6)完整的故障监测、报警保护;(7)自带冷却风机,保证设备常温运行;(8)内置PLC,易于改变控制逻辑关系,适应多变的现场需要;可灵活选择现场控制或远程控制;(9)可接受和输出O~10V、4--20mAT业标准信号和支持多种通讯协议;(10)内置PID调节器,可进行开环控制或闭环控制;(11)安装、设定、调试、维护简便。

方案2:采用液力耦合器装置,设备一次性投资30万。

液力耦合器是早期的产品,已经完全达到国产化生产,具有类似离合器的作用,能够减小设备间的冲击和振动;输出转速低于输入转速,过载保护性能和起动性能好,载荷过大而停转时输入轴仍可转动不致造成电机的损坏。具有可工作于危险场所,对环境要求不高等优点。

但是从生产的安全性及运行维护等角度分析,液力耦合器还存在以下的不足:(1)从设备连接角度看,液力耦合器一端连接电机输出轴,另一端通过液力耦合器的输出端与风机的轴连接。风机与电机的距离较远,传输效率较差;(2)从设备安装的角度看,加装耦合器需提供较大的安装空间,而且只能安装在风机和电机之间,对现场安装条件要求比较苛刻;(3)从设备装配角度看,液力耦合器的两端连接轴容易产生较大的径向振动,存在设备漏油及加快磨损的可能性;(4)从调速原理角度看,液力耦合器属于机械调速,会有一定的速度损耗。产生的损耗将使液压油温升高发热,需要供给冷却水进行冷却降温;(5)从设备运行角度看,液力耦合器若在实际运行中油温过高,易使水冷却器结垢堵塞,损害设备;(6)从功率传递角度看,液力耦合器是用液压油进行功率传递,速度控制不稳定、功率因数低、调速精度差;(7)从使用的角度看,液力耦合器产生使风机被迫停运的故障点较多;(8)从维护的角度看,液力耦合器本体部件及二次仪表设备多,故障点也多,维护量大,二次成本高;(9)从环境卫生的角度看,液力耦合器跑冒滴漏和更换产生的废机油处置不当,会影响环境卫生。

二、改造方案

(一) 方案

经以上对两种不同调速设备的技术分析看,变频器调速比液力耦合器调速具有更大的技术优势。从经济价值分析看,虽然高压变频调速装置初期投资相对价格偏高,但考虑到变频调速装置安装位置灵活,不需对风机设备基础进行改动,安装工期较短(10天左右)改造时间可以与锅炉烟气脱硫工程风机改造的时间同步进行。液力耦合器虽然初期投资价格便宜,但由于液力耦合器改造时,风机原基础需拆除,重新开挖和浇注,一是增加土建拆除、浇注费用,二是改造时土建施工和设备安装工期长(30天左右)这样将比高压变频器改造多出20天时间,若单独进行此项工程的施工,后者将会拖延1#机组的上网时间和发电量。综合以上因素,一#锅炉引风机将采用高压变频调速系统进行节能改造。

(二) 设备选型

变频设备经多方考察研究后,选用北京利德华福电气技术有限公司的HARSVERT-A系列的高压变频调速系统。该公司为国内高压变频的领航企业,其产品由于安装便捷、操作简单、运行稳定、安全可靠、维护方便,并在节能、节电、省人、省力、自动控制、远程监控等方面效果显著,以及优异的产品性价比和周到的服务,受到用户的广泛欢迎。变频器外形见下图:

利德华福HARSVERT-A系列高压变频调速系统采用新型IGBT功率器件,全数字化微机控制,是高一高电压源型变频器调速系统,直接高压输入、高压输出。各种保护功能完善,能够消除因电机过载或单相运行而烧毁电机的现象。

(三) 节能原理

根据图2可知,当风量从Q1减小到Q2:采用风门调节方法(相当增加管阻),曲线从R1变到R2,系统由原来的标准工作点A变到新的工作点B运行,此时风机风压增加,轴功率P2与面积BH20Q2成正比。采用变频器控制方式,风机转速由n1降到n2,在满足同样风量Q2的情况下,风机风压H3将大幅降低,轴功率P3与面积CH30Q2成正比。轴功率P3和P1、P2相比,显著减小,节省的功率省耗为AP(面积BH2H3C),节能效果显著。

三、施工安装

该高压变频调速系统共有4面机柜,结合现场情况,将机柜安装在1#锅炉东侧的静电除尘器控制室2层,与烟气脱硫系统的电气柜并排放置,远程控制接人DCS系统。

(一) 安装要求

为了变频器能够长期稳定和可靠地运行,变频器的安装环境有如下要求:最低环境温度O℃,最高环境温度40℃,工作环境的温度变化不大于5℃/h。如果环境温度超过允许值,考虑配备相应的空调设备;环境湿度要求小于95%(20℃),相对湿度的变化率每小时不超过5%,避免凝露;不要将变频器安装在有较大灰尘、腐蚀或爆炸性气体、导电粉尘等空气污染的环境里。

(二) 设备安装

变频器正面操作,采用底部进出线方式。高压进出线孔位于左部旁路柜居后的位置,二次进出线电缆孔位于控制柜居前的位置。根据电气设备安装规范和设备要求,进行以下安装:变频器安装在12#槽钢底座上,点焊固定。要求槽钢要可靠接地,接地电阻不得大于4Ω。为了保证操作、维护的方便性和通风散热效果,墙上安装排风扇;柜顶加风罩集中通风。变频器正面距墙距离不小于1.5米,背面和顶部距墙距离不小于1米。所有柜体牢固安装于基座之上,并和厂房大地可靠连接。变压器接地端子PE也接至厂房大地。各柜体之间相互连接成为一个整体。安装过程中要防止变频器受到撞击和震动,所有柜体不得倒置,倾斜角度不得超过30°。

(三) 电气连接

电气连接主要包括柜体到现场的输入输出高压电缆、柜体之间的连接线、柜体和现场的控制及信号线的配线。

电源及电机线的连接:输入电源线连接到三相输入端子R、S、T;电机线连接到U、V、W,并注意相序关系;确保输入电压满足要求;确保电源线的线径及耐压满足要求;确保输入侧高压开关已经采用了有效的防雷措施。

控制线的连接:控制柜连线主要包括与DCS控制系统之间的远程控制、状态线,模拟量输入、输出线,开关量输输入、出接线等,实现系统的远程控制与操作。

四、设备投运

设备自到货后15天完成了施工及调试工作,一次投运成功,参数正常,运行稳定。该系统的闭环调节并入DCS系统后,进一步完善了锅炉送一引风机控制和整个燃烧调节系统。同时,系统投运后,降低了作业人员的劳动强度,减少人工维护次数,也增加了作业的舒适度和安全可靠的工作环境,达到了预期的改造目标。

五、结语

相比液力耦合器,变频器调速范围广且平滑,完全满足工艺需要;启动电流小又能够减少对线路的冲击;完善的各种保护功能,又延长了设备的使用周期寿命。总之,变频器调速取代液力耦合器调速将是发展的必然。

通过这次进行的高压变频调速节能改造,顺应了当前国家提倡的节能减排号召,同时为该厂下一步进行的数字化电厂改造建设打下基础。

参考文献

[1]北京利德华福电气技术有限公司高压变频调速系统技术手册,

(责任编辑:赵秀娟)

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